江漢鹽化工:攻堅(jiān)創(chuàng)新變革 圓夢(mèng)世界第一


中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2021-12-10





  11月24日,在江漢鹽化工漂粉精庫(kù)房,一批發(fā)往海外市場(chǎng)的貨物正在緊張裝運(yùn)。今年以來(lái),隨著新裝置投料試車成功,該公司漂粉精總產(chǎn)能達(dá)到7.2萬(wàn)噸/年,成為全球最大的含氯消毒劑生產(chǎn)基地,圓夢(mèng)世界第一。


  從1995年第1套裝置年產(chǎn)825噸漂粉精,到2021年第12套裝置投產(chǎn)后,總產(chǎn)能達(dá)到7.2萬(wàn)噸/年,每一個(gè)數(shù)字的更迭和跨越,都離不開(kāi)江漢鹽化工全體員工的努力和拼搏。他們以無(wú)悔的執(zhí)著和堅(jiān)守為筆,用國(guó)產(chǎn)化、綠色、創(chuàng)新作答,在新時(shí)代交出了一份亮麗的成績(jī)單。


  打破預(yù)言,向國(guó)產(chǎn)化挺進(jìn)


  “從進(jìn)口仿制到國(guó)產(chǎn)化研制,再到標(biāo)準(zhǔn)化定型,每一步都走得不輕松、不容易?!碧崞鹌劬膰?guó)產(chǎn)化之路,該公司專家葉學(xué)良感嘆,江漢鹽化工歷經(jīng)三代變革,才得涅槃重生。


  1995年,該公司通過(guò)引進(jìn)加拿大凱密迪公司工藝技術(shù)和成套設(shè)備,投建了第1套漂粉精裝置。但適應(yīng)寒冷干燥地域特性的“洋設(shè)備”來(lái)到潛江,卻引發(fā)了諸多水土不服的“并發(fā)癥”。


  盡管外國(guó)專家使出渾身解數(shù),裝置依舊故障頻發(fā)。8個(gè)月的試生產(chǎn),總產(chǎn)量?jī)H有800多噸,月均產(chǎn)量只達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能的20%。外國(guó)專家離開(kāi)前留下一句話:當(dāng)?shù)貧夂虺睗瘢豢赡苓_(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。


  “引進(jìn)設(shè)備投入大,產(chǎn)量又達(dá)不到要求,干著急不如靠自己!”回想當(dāng)年,葉學(xué)良坦言,他們別無(wú)選擇,只能迎難而上。


  設(shè)計(jì)不合理、工藝有瑕疵、儀表運(yùn)行不可靠、操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度大……一個(gè)接一個(gè)的難題擺在面前。如何才能讓外國(guó)技術(shù)適應(yīng)本土環(huán)境?江漢鹽化工成立技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊(duì),開(kāi)啟了江漢鈉法漂粉精生產(chǎn)工藝技術(shù)及裝備國(guó)產(chǎn)化的“大改造”工程。


  他們聯(lián)合相關(guān)廠家,針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備離心機(jī)、壓實(shí)機(jī)、干燥器等進(jìn)行了一系列國(guó)產(chǎn)化研究和改造,僅離心機(jī)一項(xiàng)就節(jié)約采購(gòu)資金420萬(wàn)元。針對(duì)氣候潮濕的特點(diǎn),攻關(guān)團(tuán)隊(duì)在裝置上設(shè)計(jì)安裝了干風(fēng)系統(tǒng),有效降低了空氣濕度,徹底消除了夏季生產(chǎn)物料吸潮粘附設(shè)備的“頑疾”。他們?cè)O(shè)計(jì)安裝的空氣除濕裝置榮獲了國(guó)家實(shí)用專利,配合儀表、電氣等專業(yè)工程師改進(jìn)的DCS控制程序收到了進(jìn)口設(shè)備的運(yùn)行效果。


  2001年,依靠自主技術(shù)和設(shè)計(jì)理念支撐,第2套年產(chǎn)5000噸的漂粉精裝置“復(fù)制”成功,設(shè)備全部更新?lián)Q代,國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到90%;2003年底,第3套年產(chǎn)5000噸裝置實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程全套設(shè)備國(guó)產(chǎn)化……之后,江漢鹽化工發(fā)揮“采鹵—鹽硝—氯堿—消毒劑”一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),借川氣東送儲(chǔ)氣庫(kù)配套工程落戶油田的東風(fēng),將漂粉精裝置增至10套,一舉成為含氯消毒劑行業(yè)的翹楚。


  如今,經(jīng)過(guò)420多項(xiàng)技術(shù)改造,該公司已形成擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專有技術(shù)體系,漂粉精產(chǎn)量也節(jié)節(jié)攀升,由以前的平均100噸/月提高至現(xiàn)在的500噸/月以上,單線實(shí)際產(chǎn)能超過(guò)6000噸/年,徹底打破了外國(guó)專家的預(yù)言。


  以“綠”為底,增加競(jìng)爭(zhēng)砝碼


  走進(jìn)漂粉精運(yùn)行部,一眼就能看到掛在墻上的廢液綜合處理工藝流程圖——從初始到終端,形成了一條脈絡(luò)分明的綠色“水循環(huán)”?!敖?jīng)過(guò)一系列的綜合處理,副產(chǎn)液可實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用,確保廢水零排放?!痹摬扛敝魅螌O曉冬介紹。


  眾所周知,在鈉法漂粉精生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生較多副產(chǎn)液,不僅鹽含量高,而且含2%~3%的有效氯,有較強(qiáng)的氧化性和腐蝕性,直接外排會(huì)對(duì)土壤和水系產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)的影響。因此,排污問(wèn)題成為制約江漢鹽化工做大做強(qiáng)的關(guān)鍵因素。


  早在2012年,漂粉精運(yùn)行部就開(kāi)始建設(shè)含鈣固體懸浮物、含氯、含鹽廢液綜合處理工藝的裝置。該裝置利用30%濃度的鹽酸將副產(chǎn)液中的次氯酸根還原成氯氣,再經(jīng)過(guò)凈化處理變成商品氯氣,而產(chǎn)生的含氯化鈣和氯化鈉的中和液則被注入地下采鹵。借助循環(huán)利用的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),該部每年可節(jié)約水資源36萬(wàn)立方米、回收氯化鈉5萬(wàn)多噸,不僅實(shí)現(xiàn)了“不允許有一滴漂粉精副產(chǎn)液流進(jìn)漢江”的環(huán)保目標(biāo),而且為江漢鹽化工綠色發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。


  同時(shí),作為“三廢”防治的重要一環(huán),在廢氣處理過(guò)程中,該公司同樣延續(xù)了綠色基調(diào)。他們?cè)鲈O(shè)干法回收工藝,在提高原輔材料利用率和產(chǎn)品收率的同時(shí),有效去除干燥尾氣中所含的漂粉精粉塵,并通過(guò)煙霧洗滌系統(tǒng),利用氫氧化鈉溶液吸收氯氣,實(shí)現(xiàn)氣體達(dá)標(biāo)排放。


  為確保綠色生產(chǎn),就連噪聲也難逃“綠色處理”?!芭c舊裝置相比,新裝置大部分都采用了低噪聲設(shè)備。”站在嶄新的裝置前,技師吳靖現(xiàn)身說(shuō)“法”,“以前長(zhǎng)時(shí)間待在噪聲環(huán)境里,難免頭暈耳鳴。現(xiàn)在不僅對(duì)單機(jī)噪聲較大的設(shè)備采取了隔音、減震等措施,而且為我們配備了耳塞、耳罩等防護(hù)用品,一線工作環(huán)境得到很大改善?!?/p>


  攻堅(jiān)創(chuàng)新,鑄就產(chǎn)品“硬實(shí)力”


  9月1日,喜訊傳來(lái):新投產(chǎn)的1.2萬(wàn)噸/年漂粉精裝置完成72小時(shí)考核,產(chǎn)品質(zhì)量及原輔材料消耗等考核結(jié)果均達(dá)到或優(yōu)于設(shè)計(jì)指標(biāo),尤其是蒸汽消耗量比定額降低了30%,僅這一項(xiàng)便可節(jié)約成本100余萬(wàn)元??粗种械脑u(píng)價(jià)報(bào)告,江漢鹽化工漂粉精運(yùn)行部主任涂飛臉上是掩不住的高興。


  試產(chǎn)任務(wù)瑣碎又繁重。一條生產(chǎn)線有150多臺(tái)(套)設(shè)備,新設(shè)備之間的配合和磨合需要一項(xiàng)項(xiàng)的調(diào)整測(cè)試、一次次的排查試驗(yàn),才能找到、找準(zhǔn)最佳運(yùn)行狀態(tài),難度可想而知。提前兩個(gè)月,吳靖就和另外30名從各裝置調(diào)集的骨干值長(zhǎng)、班長(zhǎng)、熟練工一起,開(kāi)始熟悉設(shè)計(jì)位置、工藝流程,為新裝置投產(chǎn)進(jìn)行“強(qiáng)化訓(xùn)練”?!澳茉谖覀兪稚习研卵b置開(kāi)起來(lái),心里還是蠻高興的,再累也值得!”提起之前的辛苦,吳靖只覺(jué)得欣慰。


  新裝置最大的優(yōu)勢(shì)是采用旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥工藝替代了原有的干燥方式,物料干燥時(shí)間由過(guò)去的160多分鐘降為10多秒鐘,設(shè)備內(nèi)部?jī)?chǔ)存的物料由原來(lái)的4~5噸降為20~40公斤,不僅大幅提高了裝置運(yùn)行效率,而且干燥設(shè)備的維護(hù)成本和運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)更低。


  但是,旋轉(zhuǎn)干燥工藝在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量新突破的同時(shí),也帶來(lái)了中間產(chǎn)品粒度過(guò)小、難以壓實(shí)成型等新難題。為此,技術(shù)人員多次召開(kāi)“諸葛會(huì)”,積極分析原因、查找對(duì)策,最終通過(guò)調(diào)整油壓、改進(jìn)造粒機(jī)篩網(wǎng)孔徑、控制干燥器物料水分等措施,一舉解決了產(chǎn)品精加工系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題。目前,該裝置日平均產(chǎn)量約42噸,預(yù)計(jì)年產(chǎn)量可達(dá)1.39萬(wàn)噸,且各項(xiàng)物料消耗和能源消耗全部控制在設(shè)計(jì)定額以內(nèi)。


  市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要技術(shù)過(guò)硬,也要產(chǎn)品新穎。在新裝置不斷上馬的同時(shí),江漢鹽化工緊盯市場(chǎng)、瞄準(zhǔn)“靶心”,不斷推進(jìn)漂粉精產(chǎn)品的升級(jí)換代。


  2020年以來(lái),受疫情影響,國(guó)內(nèi)民眾健康防護(hù)意識(shí)普遍增強(qiáng),產(chǎn)品需求量不斷上漲。該公司圍繞客戶需求,深入開(kāi)展研發(fā)工作,成功推出了“水杉”牌系列含氯消毒日化品。


  該產(chǎn)品的主要?dú)⒕煞质菬o(wú)機(jī)氯,安全無(wú)殘留,而且制作成片劑,遇水即溶,使用方便,一經(jīng)推出,就獲得了眾多消費(fèi)者的青睞。隨后,該公司又結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研和消費(fèi)者反饋,在原來(lái)4款產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,增加了衛(wèi)浴陶瓷、瓜果蔬菜等7個(gè)場(chǎng)景的檢測(cè)報(bào)告,進(jìn)一步突出產(chǎn)品的功能性,滿足消費(fèi)者不同的使用需求。


  “有了新裝置、添了新產(chǎn)品,我們的定單已排到明年了,以后一定會(huì)越來(lái)越好!”涂飛的話語(yǔ)滿是期待。(李亞偉 黃紅霞)


  轉(zhuǎn)自:中國(guó)石化報(bào)

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