進(jìn)口機組換上"中國芯" 東方電氣汽輪機通流改造技術(shù)助力火電機組節(jié)能增效


來源:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時間:2019-12-19





  “改造后,機組熱耗達(dá)到7760.8千焦/千瓦時,低于設(shè)計值7777千焦/千瓦時,年節(jié)省標(biāo)煤約3.5萬噸,年減排二氧化碳約300噸,年減排氮氧化物約260噸。”12月5日,在華能德州電廠(以下簡稱“德州電廠”)5號700MW汽輪機改造成果暨東方電氣綜合節(jié)能提效技術(shù)交流會上,東方電氣集團(tuán)東方汽輪機有限公司(以下簡稱“東方汽輪機”)總經(jīng)理助理、總工程師孫奇公布這一組數(shù)據(jù)后,來自全國32家電廠及科研院所的專家代表紛紛表現(xiàn)出驚喜。


  據(jù)了解,東方汽輪機對德州電廠汽輪機本體結(jié)構(gòu)重新優(yōu)化設(shè)計,開發(fā)出全新高效的第四代通流技術(shù),并成功應(yīng)用在該電廠700MW機組及其他改造項目上,成功使進(jìn)口機組有了“中國芯”,完全替代了美國通用電氣公司(GE)的技術(shù)。這一成果,標(biāo)志著東方汽輪機在汽輪機通流改造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重大突破。


  改造解決機組運行問題


  德州電廠5號機組于2002年投產(chǎn),采用GE公司生產(chǎn)的亞臨界、單軸、四缸四排汽、一次中間再熱、凝汽式汽輪機,額定出力700MW。運行十多年來,機組通流技術(shù)落后、整體經(jīng)濟(jì)性差、排放超標(biāo)等問題明顯。


  針對機組的問題,德州電廠決定實施汽輪機節(jié)能改造,并將改造項目交給了東方汽輪機。為打破國際公司對通流改造技術(shù)的壟斷,東方汽輪機提出了用“中國芯”替代“進(jìn)口芯”的想法,采用完全自主技術(shù)進(jìn)行通流改造。


  記者了解到,通過應(yīng)用高效調(diào)節(jié)級、寬負(fù)荷葉型以及全新優(yōu)化的寬負(fù)荷高效低壓模塊,德州電廠5號機性能優(yōu)異,在額定負(fù)荷及較大的負(fù)荷范圍內(nèi)均有高效表現(xiàn)。為驗證機組全壽命周期的經(jīng)濟(jì)性,改造10個月后,西安熱工研究院有限公司對改造機組再次進(jìn)行了老化試驗。試驗結(jié)果表明,機組老化系數(shù)低于千分之二,低于IEC和ASME試驗規(guī)程老化評估結(jié)果,實現(xiàn)了全壽命高效。


  “改造后的高壓缸效率超過89%,中壓缸效率超過93.5%,系統(tǒng)性優(yōu)化了軸封供汽設(shè)計,大大降低了機組漏汽水平。”西安熱工研究院有限公司電站性能技術(shù)部所長裴東升表示。


  占領(lǐng)通流改造技術(shù)高地


  為進(jìn)一步提升煤電高效清潔發(fā)展水平,國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、國家能源局于2014年發(fā)布《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》,要求到2020年,現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組改造后平均供電煤耗低于310克/千瓦時。同時,要深入淘汰落后產(chǎn)能。在2020年前,力爭淘汰落后火電機組1000萬千瓦以上。在綜合節(jié)能改造方面,也要因廠制宜地采用汽輪機通流部分改造、鍋爐煙氣余熱回收利用、電機變頻、供熱改造等成熟適用的節(jié)能改造技術(shù),重點對30萬千瓦和60萬千瓦等級亞臨界、超臨界機組實施綜合性、系統(tǒng)性節(jié)能改造,改造后供電煤耗力爭達(dá)到同類型機組先進(jìn)水平。


  在此背景下,東方汽輪機對汽輪機組本體結(jié)構(gòu)、通流氣動、汽封型式等方面進(jìn)行全面升級,采用通流智能優(yōu)化設(shè)計,集成高效通流智能優(yōu)化平臺,開發(fā)出第四代通流技術(shù),進(jìn)一步提升汽輪機組通流氣動效率。目前,已完成托克托亞臨界、常熟超臨界、GE公司制造的德州、東芝公司制造的北侖項目等共計25臺600MW汽輪機組通流改造。


  今年10月,東方汽輪機對衡豐1號機組采用反動式技術(shù)進(jìn)行通流改造,機組熱耗和效率均處于國內(nèi)同等級機組領(lǐng)先水平,標(biāo)志著東方汽輪機成為世界上少數(shù)在沖動式、反動式兩種機型上均可達(dá)到世界先進(jìn)水平的汽輪機研制企業(yè),擁有更加全面的通流改造技術(shù)實力。


  此外,東方汽輪機針對新機的研發(fā)應(yīng)用同樣出色,其研制的華電蕪湖1000MW項目攻克了補汽閥技術(shù),高壓缸效率超過90%,中壓缸效率超過94%,熱耗在國內(nèi)一次再熱機組中率先達(dá)到7150千焦/千瓦時大關(guān),經(jīng)濟(jì)性達(dá)到世界先進(jìn)水平。


  談及下一步節(jié)能改造的方向,孫奇表示:“今后,我們還要向高效寬負(fù)荷,超超臨界1000MW、660MW機組和超臨界350MW機組做進(jìn)一步改造。利用火電機組綜合節(jié)能技術(shù)中積累的經(jīng)驗,助力清潔燃煤技術(shù)再升級。”(實習(xí)記者 張勝杰)


  轉(zhuǎn)自:中國能源報

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