張淑軍:努力工作給我?guī)沓删透泻涂鞓?/b>


時間:2014-08-29





在遼寧省大連橡膠塑料機械股份有限公司機加事業(yè)部10米磨床高高的腳踏板上,每天都能看到一個忙碌的身影,他就是大連市勞動模范,長軸一班的年輕人張淑軍。

  2009年,大橡塑公司惟一一臺高精度定制機床被分派到了他的“麾下”,他憑著自學的知識和經驗,大膽摸索機床性能和加工方法,在短短一個月時間里,就嫻熟掌握了這臺機床的各種性能和加工要領。

  大橡塑公司大型國產化攻關項目———20萬噸級大型擠壓造粒機組的大型核心件“芯軸”的磨削加工,為新產品的研制開發(fā)提出了新的課題。芯軸長度10米多,超出機床加工行程,無法按正常的加工方式加工,加上高硬度材料,是他從事磨削工作以來最難加工的工件。如果不能完成加工,只有靠外協(xié)加工。外協(xié)加工,企業(yè)不僅要付出高額的加工成本,而且質量也難以保證。在巨大的責任和壓力面前,他連續(xù)兩天工作15小時,和技術人員一起制定出一套大膽的加工方案,采用延長床身,對接磨削的方法加工芯軸。這種加工方法的難度在于對接磨削的精度誤差很大,對接不好,工件直接廢掉,有很大的加工風險,對接誤差只能手動機床慢慢消除,用機床先進系統(tǒng)去彌補其它誤差。五天的艱苦努力,終于順利完成了首件芯軸的加工任務,經檢驗,各項精度要求全部合格,比國外產品的芯軸精度還要好。

  最讓人佩服的是,張淑軍有一股面對困難的勇氣、鉆勁兒和韌勁兒。新產品丁基膠大型螺桿加工要求精度高,加工工裝也沒有,加工技術是空白。面對這塊“硬骨頭”,張淑軍每天下班一回到家就上網查找資料,仔細看圖,一遍遍細心觀看相關的加工視頻,自己設計工裝。通過近一年的努力,經過反復改進和實踐終于完善了丁基膠大型螺桿的加工方案,這個方案被公司收錄到產品加工標準化規(guī)程內。同時被收錄的還有張淑軍制定的密煉機轉子的加工方案、擠出壓片機大螺桿的加工方案、芯軸加工方案等共七項加工方案。到目前,大橡塑公司生產了多臺造粒機組,僅芯軸一項的加工費用,就節(jié)約資金上百萬元,加工效率提高了20%。近幾年,他設計的工裝及改進的加工工藝達20余項。

  當少數(shù)員工面對外部的誘惑,產生了離開企業(yè)的想法時,張淑軍卻說:“我的成績離不開大橡塑這塊熱土,是大橡塑給了我展示自我的平臺,在這里工作有成就感和快樂感?!彼脤徫坏募で樵忈屒啻旱腻P錚誓言,懷著感恩企業(yè)的心,學習新知識,鉆研新技能,在平凡的崗位上綻放著青春的花蕾。 (王振平李君)

來源:中國工業(yè)報



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